精心调制“节能餐”

2013-07-22 14:16:00

     经过几年的实践和努力,胜利油田孤东采油厂的万元产值综合单耗、万元产值生产单耗、产液量生产单耗和吨产液量综合单耗等指标,目前在胜利油田各单位中均处于较低水平。2012年,该厂总用能26908吨标准煤,比2011年减少1560吨标煤,平均年用能总量下降了4.8%,用能总量快速增长的势头得到了有效控制,机械采油、注水、注聚、输油、加热炉和锅炉等采油厂六大系统设备运行效率得到全面提高。那么,是什么原因使这个采油厂取得了如此的成绩?

    “小马拉小车,大马拉大车”

    在孤东采油厂,员工们最推崇的一个经营理念,就是“小马拉小车,大马拉大车”。技术可以追求先进,但不能出现“技术剩余”、“能力过剩”,够用就好,有多大力就得使出多大的劲。该厂耗能设备多达数万台,有的设备运行已近30年,设备新度系数不到0.4,有不少设备属高耗能设备。正是本着这样一种理念,采油厂每季度组织技术人员对抽油机生产存在的“大马拉小车”、“小马拉大车”的情况进行了耗能检测分析,制定了上6型轻型抽油机、抽油机互换、淘汰高能耗抽油机等措施,共更换了轻型抽油机25台,实施抽油机调整互换35台,把它们放到更合适的“岗位”上,让高耗电抽油机“下岗”、“换岗”,低耗电抽油机“上岗”。泵挂深度这项参数在抽油参数里,只是一个平常的参数,就是下泵深度。然而对于这一平常的参数,孤东厂却非常重视,一场以“泵挂深度专项治理”为主要内容的攻坚战役激情上演。下泵深度大,意味着抽油机做功多,从而造成单耗高。缘何下泵深度居“深”不“浅”呢?原来,为了提高油井作业成功率,方案编制者设计的下泵深度偏大,虽然作业成功率提高了,但单耗也上去了,过深的下泵深度不仅制约管理水平的提升,同样会沉没潜在的效益。调查显示,全厂1715口机采井中,平均动液面485米,平均泵挂深度946米,平均沉没度达461米,平均泵效60.3%。理论上讲,平均沉没度在200米以上,就可以保证油井的正常生产,因此大有潜力可挖。为增强下泵深度治理的整体质量,孤东厂坚持做到设计优化,工况管理、液面测定同频共振,治理工作有条不紊、整体推进,使作业调整下泵深度达到科学化与规范化。对于正常生产的油井,他们在工况优化上狠下功夫,做到油井生产动态的密切跟踪,及时调整生产参数,协调供排关系,保持合理的油井沉没度。2012年全年实施调整泵挂深度169井次,使下泵深度得以优化,平均泵挂深度上提150米,泵效提高6.2%,平均单耗下降14.8千瓦时/天,实现了降耗、节能和油井增寿“一箭三雕”。

    节能靠实干和机制

    几年来,在节能降耗方面,孤东采油厂没有提出过响亮的口号,也没有制定惹人注意的硬指标。善于实干的孤东人已将节能降耗要求“渗透”到原油生产、生活的方方面面,充分认识到职工是蕴藏智慧的宝库,坚持把依靠职工攻坚、破难、促发展的思想,引导职工树立“资源意识”和“节约意识”,点燃职工节能激情,坚持科技与管理双轮驱动、控制与挖潜并举,广泛发动群众开展节能降耗活动,实现了由“扫浮财、系统节能技术改造”向“系统优化运行,建立高新技术示范区”的转变,从制度和管理机制上奠定了节能降耗的基础。他们加强对节能降耗工作的组织领导和宣传教育,各基层队建立了相应的领导小组,定职责、定任务、定目标,将节能节水挖潜指标落实到班组、人头,从节约一度电、一张纸、一滴水、一升油、一团棉纱入手,加强对资源节约工作的组织与协调。在此基础上,建立了有效的资源节约监督约束和激励机制,通过建立和完善节能节水检查考核制度,将节能降耗指标作为基层队一项重要经营业绩指标进行考核,严格考核,奖惩兑现。与此同时,加大设备能耗水平检测工作,建立了低效、高能耗的工艺和设备退出机制。通过实施ABC分类管理,对能耗大、能耗指标偏高的设备进行重点管理,将耗能高的设备淘汰出局。采油厂成立用电项目管理组,组织工程技术人员深入各主要用能单位,开展电用合理性现场调研,优化油井生产参数,设计最佳生产工艺方案,避免油井生产无用能耗,定期组织相关技术人员对每一口油井的用电合理性进行监督检查,发现问题及时纠正,确保每一台设备处在高效或合理区运行,杜绝用电浪费现象的发生。好的举措还要靠监督与考核机制来落实。厂里每月召开一次能耗分析会议,逐个进行点项指标分析,对发现的问题及时整改和处理。该厂将一直以来低耗高效运行的采油11队列为节能标杆,组织其他基层队与这个队全面对比分析,从中找出差距,提出整改计划和具体整改措施,使全厂采油队节能降耗工作管理水平稳步提升。该厂加大了节能降耗、技术改造和应用推广的力度。先后引进变频器等节能设备200多台(套),进行节能技术改造,建立了节电节水示范区6个,通过优化油井生产参数,调整“五率一线”等措施,改善了油井节电效果。针对注汽锅炉热效率下降的难题,QC小组成员对锅炉风门开度、油阀开度、燃油压力三参数进行正交试验,找出了3个参数的最佳配合,通过优化注汽操作参数,提高锅炉了热效率,注汽锅炉热效率由原来的不到82%提高到84.6%以上。

    让节约成为员工的习惯

    “节约好像针挑土,浪费犹如水推沙。”一张纸,一滴水,一度电,一滴油,一团棉纱……能创造多大经济效益?孤东厂在全员开展的节约节能活动中不断推陈出新,发动职工为节约献出自己的“小点子”、“小绝招”,在细枝末节上“鼓捣”,把身边的节约小事当成习惯来做,由此取得的节能降耗效果也相当可观。“小点子”——细微之处见精神。员工小谢的节约小点子再简单不过了,就是打水只打半壶,当问及为什么只打半壶水,小谢道出了其中的原委:主要是因为每天早晨打水的时候,每个壶里都剩半壶水,这样都白白地倒掉,浪费掉了宝贵的纯净水,也浪费了烧水的电。小谢不但在日常工作中抓节能、管节能,而且经常想方设法、琢磨怎么才能更好更有效地节能。看到注聚站场地照明灯每天都是由值班人员负责开关,经常出现天还没黑就亮灯、太阳高挂了还不关的现象,就琢磨怎么才能解决这个问题。她四处请教,并上网查阅相关资料,及时向队领导提出由人工操作改成光控的建议,根据冬夏季确定不同的启闭时间,每天可减少开灯2小时,减少了无效用电时间,这样平均每天可节电8千瓦时左右。她的建议得到队领导的大力支持,实施后取得较好节电效果。喝多少水、打多少,把开会时没有喝完的水带走,这样的事再简单不过了。如果人人都像她那样,每年节约的水和电将很可观。“小绝招”——招数虽小效果好。注聚二队职工王来庆,在介绍他的节约“小绝招”时谈到,他们站注聚泵全部安装了变频器。虽然大家都知道变频器能节电,但究竟为什么会节电、如何操作更节电谁都不太明白。他开始也是百思不解。后来向技术人员请教,并用钳型电流表测试了多台注聚泵不同频率下,注聚泵电机电流、注聚泵流量变化,发现低频运行时单耗高、尤其是低于20赫兹时单耗偏高,而35-45赫兹范围内单耗最低,单耗高低相差0.8千瓦时/立方米。他在技术人员指导下,在严格执行注聚井配注的前提下,根据现场情况对注聚泵调整变频器运行参数,对欠注井采用与备用泵合注时,减少低频合注时间,尽可能让注聚泵在35-45赫兹范围内运行,达到了很好的节电效果。他说“按此‘小绝招’操作,一年下来,我站可节电约1.5万千瓦时呢。”这种“既能注准聚、又能节电降耗实现注效益聚”的做法,被大家一致认定为“小绝招”,并被孤东三采中心命名为“王来庆操作法”,得到了全面推广应用。

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