加强单井效益评价,优化资金投入

2007-08-27 00:19:00

    一、问题的提出

    辽河油田曙光采油厂采油作业一区现有员工326人,管理着油水井456口(其中油井415口,水井35口,汽驱井2口,观察井4口)大小计量、中转站18座。开发古潜山、杜家台、大凌河、莲花,兴隆台等五套层系,区块单元共有15个。油品性质分为稀油、中质稠油、特稠油和超稠油四种类型。开发单元绝大部分为近20年的油田,注水开发区块进入“高液量、高含水、高采出程度”的“三高”开采阶段,而热采区块则进入“高周期、高投入、低油气比”的“两高一低”开采阶段。开发矛盾比较突出,由于开采难度大、成本紧张是制约作业区生产经营的主要问题。如何优化投入,降低开采成本,是紧迫任务。近几年作业区主要抓了单井成本分析评价工作,确定了单井效益分析的原则:按照效益大小确定单井投入;按照效益大小确定开井方式;按照效益类别确定产量规模。通过对单井效益的分析评价,做到了三个“分清”,分清高成本区块、分清高成本单井、分清负效井原因。在三个分清的基础上,合理地分解成本,合理分解产量,实现产量与成本的最优配置。

    二、工作的开展

    1、确定单井效益分类的原则与依据

    1)高效井:当油井生产的原油收入大于生产成本时,为高效井。

    判别式:Q×P C式中:Q——油井产量,吨;P——计划单位成本,元/吨;

    C——油井操作成本,元;注:C=C1+C2 C1——相对固定成本,指变动成本中相对固定部分费用;

    C2——相对变动成本,指变动成本中相对变动部分费用;

    2)有效井:当油井生产的原油收入小于或等于生产成本,但大于或等于油井相对变动成本时,为有效井。判别式:C2Q×PC

    3)负效井:当油井生产的原油收入小于油井的变动成本时,为负效井。判别式:Q×P C2

    2、评价的标准

    1)热采油井按吞吐周期效益界限;既按作业区单位成本,折算有效周期产油下限为738吨,油汽比下限为0.36

    2)稀油井按实际产出的临界成本调整投入方向。

    3、对油井效益分析 确定成本投入方向

    1)由2004年区块吨油成本看,高成本区块在杜66、曙175块、杜80兴隆台、杜84兴隆台等4个区块。

    2)高成本区块主要投入成本为措施投入。

    分析2004年高成本区块操作成本构成可以看出,操作成本比例由高到低依次为注汽费、作业费、电费、人工费,其比例分别为44%29%8%7%。注汽费及作业费合计所占比例高达73%

    因此,在2005年配产过程中,有意识压缩了老区高成本区块杜66、曙175块以及兴隆台高周期低产能油井的措施投入,达到优化投入的目的。

    4、制定对策

    选择合理的生产方式及工艺措施降低油井生产成本,提高经济效益。

    ①对于供液不足的油井实施间开或捞油生产,达到节约电费的目的,②对井下故障井如套坏、落物、出砂等井则采取大修、侧钻、化学防砂措施,恢复油井产能,③对于常规吞吐效果差的油井采取化学吞吐、化学助排等措施,④对于确属于高含水低产能又不影响其它油井生产的油井则实施关井,从而达到降低成本的目的。⑤对于那些因为管理问题造成成本超支而出现的负效益井,则加强油井日常管理,实施单井承包责任制,调动每名员工的积极性,摸索油井生产规律,提高油井时率,增加产量,降低成本。

    5、效果

    120002004年,通过运用单井效益分析来指导生产经营,取得了较好效果。在超抽油规模产量不断增加,热采稠油产量逐年递减情况下,稠油(热采稠油+超稠油)吨油成本由2002481元,下降到2003年的412元,2004年下降到362元。20042002年对比,吨油成本下降139元。负效井的单位成本逐年下降:

    2)在2004年的基础上,进一步优化措施投入,减少负效及无效措施投入工作量。同比,减少措施14井次,减少注汽量3.34万吨,减少措施费用 327.28万元。负效井数由2004154口下降到2005141口,产量由200411.38万吨,下降到200510.54万吨,操作成本由20046735万元下降到20054987万元,减少了1753万元,单位操作成本由2004592元下降到2005473元。有效井井数、产量及投入成本明显上升,有效井的井数又2004年的59口上升为2005年的78口,产量又2004年的3.9万吨上升为2005年的7.0万吨,单位成本又361/吨下降为321/吨,实际操作成本又1411万元上升为2254万元。由于新区油井逐渐进入高周期开发,以及老区油井进入开发后期,表现出2005年高效井与2004年基本持平,而产量减少的特点,高效井的井数又2004年的113口变为2005年的112口,产量又23.94万吨降为21.6万吨,单位成本又161/吨变为169元,操作成本又3855万元降为3645万元。

    3)通过2004年的油井效益分析,今年1-6月对负效井实施间开和关井累计节约电费29.7万元;通过实施优化工艺措施35井次,累计产油1.66万吨,单井平均产油476t,累计油汽比0.24(大部分井周期未结束);通过实施大修、侧钻9井次,有效8井次,累计增油2906吨,单井增油323吨,与去年同期对比,增加3井次,累计增油上升1007t,单井增油上升6吨;实施一体泵带杆注汽40井次,减少作业费89.3万元,平均单井节约作业费2.2万元。

    20051-6月通过单井效益分析工作合计创效:累计增油1.33万吨,创效168.07万元

    综上所述,只要我们很好地运用单井效益分析来科学的指导下步投入,那么,全年成本紧张的问题就可以得到缓解。总之通过实施单井成本核算,使全区职工对生产经营工作有了更加直观的了解,对于调动员工参与生产经营活动的积极性非常有利,同时也对作业区合理调整措施投入,加强成本管理和降低成本起到有效的指导作用。□

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