洼70块构造上位于辽河盆地西部凹陷中央凸起南部倾没带北段,高点埋深1330m,地层倾角20~50;。开发目的层为沙河街组S1+2段,孔隙度为28%,渗透率为1480.5mD,50℃时地面脱气原油黏度平均为28440mPa·s,油层平均厚度为6.6m,为薄层特稠油油藏。含油面积为1.7km2,探明石油地质储量为196x104t。
2003年,洼60-40-20井蒸汽吞吐试采成功,于2004年投产洼60-44-22井,由于油层较薄,开发效果不理想。2005年利用水平井在油层内延伸扩大与油层接触的优点,部署两口水平井蒸汽吞吐试采,取得较好效果。2006年采用150m井距整体部署水平井16口。2009年在构造、油层进一步认识的基础上,完成了《冷家油田洼70块S1+2油层2010年开发方案》,2010年编写了《洼70块蒸汽驱试验方案》,于2011年实施1个井组。
截至2016年6月,试验区共有水平注汽井1口,采用间歇注汽,水平生产井2口,日产油3.9t,日产液22.2t,含水率为82.4%,蒸汽驱阶段累计注汽6.58x104t,累计产油2.09x104t,油汽比为0.32,采注比为0.96,阶段采出程度为13.9%,吞吐+汽驱采出程度为34.9%,蒸汽驱试验表现出以下特点。
1)日产油量、日产液量明显升高。井组产液量从转驱前的41t/d上升到90t/d,产油量从转驱前的18t/d上升到最高日产油量40t/d。单井表现为产液量上升、产油量上升、含水先下降后上升的特点,见效时间1个月。
2)油层温度、压力有所升高。从井口温度变化曲线可以看出,汽驱后温度53.8℃较吞吐阶段有所上升。根据数模结果,油藏压力在5-6MPa左右,油层温度在90℃左右,并且试验区蒸汽平面扩展不均匀,存在明显汽窜通道。
3)吞吐引效可提高试验区热连通程度。转驱后对试验区2口水平生产井进行了吞吐引效,以提高试验区热连通程度。吞吐引效后产油量由之前的2t/d上升到21.6t/d。另外,还通过检泵、调参、洗井等手段提高产液量,加大生产压差。使试验区保持较好的开发效果。
洼70块S1+2油层水平井蒸汽驱先导试验取得了较好的开发效果,最终采收率约为40%,提高采收率22%。水平井蒸汽驱技术是薄层稠油蒸汽吞吐后期重要的接替技术之一,洼70块的成功实施为同类油藏提供了技术借鉴。