三元复合驱掺水加热炉优化

2011-11-13 06:52:00

    

    一、概况

    

    

    北一区断东二类油层强碱三元复合驱试验共有注入井49口,采出井63口,于2006年11月10日投注化学驱,已完成聚合物前置段塞和三元主段塞的注入,2008年12月1日进入三元副段塞阶段。

    三元217采出液处理试验站于2006年12月18日全部建成并投产,脱水转油系统设计处理能力为3863.5m3/d。负责三元复合驱采出液处理并为采出井提供掺水和热洗水。

    

    

    二、加热掺水工艺出现的问题

    

    

    3台用于掺水(热洗)的可抽式微正压加热炉于2007年8月起相继出现故障。

    2号加热炉2007年8月运行233d后火管穿孔,经开罐检查发现,加热炉底部存在大量的沉积物,厚度在30cm左右,火管上也有大量沉积物,沉积物厚度在14cm之间,将火管上部包裹住,而且厚度不均匀,严重影响了火管传热效果,浪费大量燃料,同时炉管上有结垢、腐蚀现象。共清出沉积物约10t。从清理出来的沉积物来看,沉积物具有较强的黏性和弹性,从外观上判断,聚合物含量很高。到2009年6月,共发生故障7次(火管穿孔5次、火管裂缝2次),运行周期为84d。

    1号加热炉2007年10月运行297d后开始发生故障,共7次(火管穿孔1次、焊口开焊6次)。清理出来的沉积物的数量及性质和2号加热炉相似,运行周期为156d。

    3号加热炉2007年11月运行311d后开始发生故障,共5次(火管变形、穿孔3次、焊道开焊1次、火管裂缝1次)。清理出来的沉积物的数量性质也与2号加热炉相似,运行周期为150d。

    三台炉故障累计:2007年3次、2008年8次、2009年7次、2010年1次。火管上都有大量沉积物,损失了大量燃烧热。

    加热炉火管变形后需要局部挖补或大修,不但浪费财力、物力,而且穿孔如果不能及时被发现,更容易酿成火灾事故,给安全生产带来重大隐患,给全厂的经济效益和安全带来了巨大的负面影响。

    

    

    三、加热炉损坏原因分析

    

    

    1.通过对全厂处理水驱采出液的加热炉进行调查,没出现过这种问题。但随着三元复合驱试验的进行,注入的化学剂浓度的增加,采出液化学剂含量也随之上升,,聚合物浓度由投产初期160mg/L上升到1000mg/L左右,再混有大量的泥沙杂质,进入加热炉受热后泥沙下降,堆积在火管上。由于火管温度不均匀,导致火管局部泥沙积聚过厚,使火管在该处的热量无法散发而温度过高,造成强度下降,造成能源的浪费,且缩短了加热炉使用寿命。

    2.加热炉材质与三元采出液的匹配性还需研究(火管变形、穿孔9次,裂缝3次)。

    3.加热炉质量也是影响加热炉的另一个原因(焊道开焊6次)。

    4.加热炉火管材质要求火管温度不超过400℃,而2号炉在2009年6月穿孔前温度高达490℃,严重影响火管使用寿命。

    

    

    四、针对加热炉烧损问题采取的措施及效果

    

    

    1.从2008年开始加热炉清污周期由常规的一年改为4个月,以提高火管散热效率,降低燃料消耗量,但加热炉穿孔次数仍比较频繁。

    2.2009年1月1号对加热炉烟火管进行了更换,在1号炉火管内采取用辐射管代替普通耐火砖,并在火管上安装了防炉管超温防爆安全监测保护装置,以便随时监测火管温度。2009年1月中旬投运,到目前已运行370d,进、出口温升在22℃左右。火管8个监测点中,最高温度在204℃左右。

    3.3号加热炉更新为老式二合一加热炉,于2009年11月投运,也安装了防炉管超温防爆安全监测保护装置,到目前已运行120d,进、出口温升在18℃左右,并多次出现高温报警。火管6个监测点中,最高温度在348℃左右。

    4.增加1台可抽式相变加热炉,于2009年11月投运。已运行124d,进、出口温升由投产1个月内的25℃左右下降到目前的8℃左右。

    5.可抽式加热炉在未改造前平均每年发生变形、穿孔2.3次,火管要进行局部更换,每年换烟火管1次,而改造后未出现此问题,仅维修费用可节省人民币约50万元/a。从温度提高程度看,1号、3号明显好于4号可抽式相变加热炉;从火管温度、温度提高程度以及运行周期看,1号辐射管加热炉好于3号老式二合一加热炉。

    

    

    五、几点认识

    

    

    1.采用辐射管代替普通耐火砖的可抽式加热炉,火焰不直接接触火管,使火管受热更均匀。在处理三元复合驱采出液条件下与老式二合一加热炉相比,火管不易出现变形、穿孔等问题,而在清理炉管沉积物方面与可抽式相变加热炉相比,则更方便,有效,传热效率更高。可抽式相变加热炉安全性好,不会出现因火管局部高温造成的变形、穿孔问题,但要提高传热效率,还有待于探索有效的清洗方式。

    2.下一步还要做好2号加热炉(在火管加装清洗装置,改造即将完成)的应用效果评价,并进一步从节能的角度对以上4种炉进行评估。

    3.采出液处理系统要加强清淤、清洗、清防垢工作。用常规水驱1年的清污周期来清理处理三元采出液的加热炉,已无法保证其正常运行,清污周期应缩短在23个月以内。

    4.建议在采出液进入脱水转油系统之前安装除砂装置,提前去除固相颗粒,降低在系统内的淤积,减少站内加热炉积砂量,进一步做好节能降耗工作。(作者单位:大庆油田有限责任公司第一采油厂)

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