注天然气提高采收率研究及应用

2011-11-13 07:03:00

    

    一、注气提高采收率研究意义

    

    常规油田储层岩性和物性差异较大,导致储层层内非均质性较强,采取目前的注水开发模式很容易造成水窜,底部水洗,顶部水驱效率低,层内矛盾突出,为进一步提高油田采收率,有必要优化不同的驱油方式。本文开展常规水驱驱油、常规天然气驱驱油岩心驱油实验研究。

    

    二、驱油实验研究

    

     本次研究工作室内岩心实验,对比水和天然气两种驱替方式的效果[1]

    1.实验条件

    岩心:非均质模型,尺寸20×6×6cm,从上到下渗透率及厚度分布为4.0cm×1700×10-3μm2+3.5cm×1000×10-3μm2+3.0cm×700×10-3μm2平均渗透率1045×10-3μm2。从上到下孔隙度为28.1%、25.5%、21.6%,平均孔隙度为25.5%。

    油:模拟油,60℃时粘度为19.5mPas。实验温度:62℃

    2.实验过程

    (1)将岩心抽空饱和水,测定孔隙度;

    (2)将岩心装入岩心夹持器中,在出口端连接回压控制器,并将回压调到实验压力;

    (3)将5PV以上模拟油注入岩心,直至出口端没有水为止,计量驱出水量,计算束缚水饱和度;

    (4)在一定进出口压力下,注水驱油,达到一定含水率后,停止水驱;

    (5)在同样压力下,注入天然气或水,接着再注入水,如此交替注入,直至没有油为止。在此过程中计量驱替时间、注水量、注气量、产油量、产气量、产水量。

    驱油结束后,取心,利用蒸馏法测定岩心内剩余油饱和度。

    

    三、注气提高采收率实施效果及推广应用

    

    注气提高采收率方案2007年在L油田实施[2],通过高部位A井把L油田剩余伴生气注入主力油层,日注气量10方统计到2010年1月,A井累注气量8435万方。周边距A井400-600米的生产油井有B、C、D井,从B井的生产曲线分析,注气1个月后,B井产液量逐渐升高,含水变化不大,产油量逐渐升高。从B井气油比曲线分析,气油比较稳定,至今未见到气窜现象。截止到2010年1月,A井注气使该井组累增油量5.8万方。由此可见,在L油田有效利用气源进行气驱,提高了油田开发效果。

    注气提高采收率方案在L油田开发试验获得成功后,迅速在渤海海域其它油田进行推广。在SZ、BZ等油田,正在有效利用气源进行气驱井组试验。

    

    四、结论

    

    注气提高采收率试验在渤海油田是一次开创性的工作,其研究成果投入现场试验,取得了预期效果,提高了原油采收率。根据岩心注气驱油实验分析及注气方案现场应用,有以下几点结论:常规水驱能提高油层中下部采收率,上部采收率提高较少;注气驱油岩心实验研究表明,注气能降低上部剩余油饱和度,从而提高驱油效率。注气提高采收率现场应用结果表明,气驱能增加油井产能,提高原油采收率。注气提高采收率试验成功实施为类似油田提供了宝贵的研究方法和现场经验。

    (作者单位:中海石油中国有限公司天津分公司)

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