摘要 花土沟油田位于柴达木盆地西部南区,地质情况复杂。主要表现为地层压力系数低,浅部地层疏松,断层、裂缝发育,油气层分布浅、多、薄、散,钻井过程中漏失严重等。通过在该区块12口井首次采用水包油乳化钻井液技术,将钻井液密度由原来的1.10~1.17g/cm3降至0.95~1.05g/cm3,成功地解决了漏失问题。同时最大限度地提高了机械钻速,缩短了钻井和完井周期,缩短了钻井液、完井液对油气层的浸泡时间,进而达到了保护油气层、提高采收率的目的。
主题词 钻井液 水包油钻井液 乳化钻井液 应用 青海油田
作者简介 施建国,1989年毕业于江汉石油学院钻井工程专业,一直从事钻井生产技术与管理工作,副总工程师,高级工程师。
花土沟油田是青海油田开发的主要区块之一。该区块地层压力系数很低,原始地层压力系数只有0.6~0.8。浅部地层疏松,断层、裂缝发育,油气层分布浅、多、薄、散,钻井时漏失严重,普通聚合物钻井液密度很难降到1.10g/cm3以下,并对油层有不同程度地污染,使得随钻录井有较好的显示,但后期采油时并不理想。针对以上问题,为了保护油气层,提高采收率,同时最大限度地提高机械钻速,缩短钻井周期和完井周期,缩短钻井液、完井液对油气层的浸泡时间,减少钻井中的漏失,我们在青海油田花土沟区块12口井采用了水包油乳化钻井液技术,钻井液密度由原来的1.10~1.17g/cm3控制到0.95~1.05g/cm3,减少了卡钻等井下复杂事故,成功地解决了漏失和低产问题。
1 花土沟区块地质特点
花土沟油田位于柴达木盆地西部南区,在茫崖拗陷狮子沟——油砂山背斜构造带的狮子沟构造主高点——花土沟高点,为目前国内海拔最高、条件最为艰苦、自然环境最差的老油田。储层具有薄、多、散、杂、非均质程度高的特征,埋藏浅,分布井段长(250~1700m),主要分布在下油砂山组和上干柴沟组上部。油层横向分布特点是高点部位多,边缘部位少,共有494个油砂体,小油砂体占多数,整个含油井段分为3套层系(三个油层系)、27个油层组、94个小层、206个单层。储层岩石平均孔隙度为18%~22%,渗透率(22~110)×10-3μm2。
钻井过程中井斜、井漏、卡钻比较严重,仅1997年中原石油勘探局钻井三公司在花土沟油田先期完成的6口井就有5口井卡了钻,其它公司在此施工的井复杂事故发生率也一直居高不下。漏失严重的S4-2井漏失量高达1838m3。由于花土沟油田地层压力系数较低(地质提供的原始地层压力系数为0.6~0.8),油气层埋藏浅,为了保护油气层,提高采收率,同时最大限度地减小钻井中的漏失、卡钻等复杂,缩短钻井液、完井液对油气层的浸泡时间,经请示甲方,并在征得甲方认可增加这部分成本的情况下,我们采用了水包油乳化钻井液技术,使钻井液密度由原来的1.10~1.17g/cm3控制到0.95~1.05g/cm3,成功地解决了漏失和低产问题。
2 水包油乳化钻井液的特点
(1)水包油乳化钻井液密度可控制在1.05g/cm3以下,相对于泡沫钻井液、充气钻井液的成本要低,对现有钻井设备无需更改。
(2)可预防和减少井漏的发生。
(3)可减小井底压差,改善钻井液的流变性,进而提高机械钻速。
(4)泥饼质量好,且具有良好的润滑性能,可减小钻具摩阻,从而减少压差卡钻的机率,减少井下复杂事故的发生,对于定向井尤其适用。
(5)钻井液配方简单,性能易于维护处理,常规性能和流变性能易于调节。
(6)保护低压低渗油气层,可提高采收率。
3 水包油乳化钻井液技术要求
(1)水包油乳化钻井液的转换,选择在进入油气层前100m左右或根据井下情况决定。
(2)钻井液含油饱和度控制在20%~30%,钻井液密度控制在0.95~1.05g/cm3。
(3)进入油气层前,以聚合物钻井液为基浆,以柴油为油相,选用ABS作为乳化剂。柴油含量为20%~30%,ABS加量0.5%。充分乳化均匀,性能达到ρ 0.95~1.05g/cm3,FV 35~40s,FL≤5mL,pH 8~9,Gel(0.5~1)/(3~10)Pa,PV 10~15mPa·s,YP 3~10Pa,膨润土含量30~35g/L。
(4)加入柴油前必须将基浆性能调整好,认真做好小型试验,严防因钻井液性能达不到要求而造成井下复杂,甚至引起卡钻等钻井事故的发生。
(5)保持HT-201、FA-367、LFT-70等抑制处理剂加量,解决地层泥岩吸水膨胀问题,保持井壁稳定。
(6)加强固控设备的使用率,振动筛选80目以上筛布,振动筛、除砂器、离心机使用率均力求达到100%。
4 现场应用
水包油乳化钻井液在花土沟油田12口井中得到成功应用(为定向井),其中7口井的钻井液性能见表1。
表1 花土沟油田部分井水包油乳化钻井液性能
井 号 | 井段 /m | ρ /g·cm-3 | FV/s | FL/mL | Gel/Pa/Pa | PV/mPa·s | YP/Pa | pH |
N9-1-4 | 810~1460 | 1.01~1.05 | 41~45 | 4.5~5 | 1/4.5~6 | 11~12 | 4.5~6.5 | 8 |
S6-17-4 | 395~1420 | 0.99~1.05 | 38~55 | 4.4~5 | 0.5~1/2.5~4.5 | 14~18 | 5~9 | 8 |
S4-2-2 | 328~1320 | 1.01~1.05 | 36~40 | 4.5~5 | 0.5~1/4~4.5 | 9~11 | 4~6.5 | 8 |
S3-02-3(斜) | 646~1228 | 0.98~1.05 | 41~45 | 4.5 | 1/4~5 | 10~11 | 4~6.5 | 8 |
S7-6(斜) | 510~1129 | 1.0~1.05 | 39~44 | 4.5~5 | 1/4.5~5 | 11~12 | 5.5~7 | 8 |
S5-01-3(斜) | 263~1375 | 1.01~1.05 | 38~44 | 5 | 1/4.5~5.5 | 11~12 | 4~4.5 | 8 |
S1-3(斜) | 396~1225 | 1.0~1.05 | 39~49 | 4~4.8 | 2~3/5~7 | 10~13 | 6~8 | 8 |
4.1 S5-01-3斜井(定向井)
S5-01-3斜井完钻井深1375m,实钻最大井斜16o,井底水平位移275.45m。油气层位置625.00~1291.00m。地质提示施工区块当前压力系数0.6~0.8。该井2001年8月23日20:00一开,φ311.2mm钻头钻进198.81m,φ244.5mm表层套管下深198.81m,水泥返出地面。同年8月26日16:00用φ215.9mm钻头二开,完钻井深1375m,钻井周期12.646d,建井周期17.625d,平均机械钻速16.07 m/h,井身质量和固井质量合格。钻井施工中共发生漏失9次,共漏失钻井液288m3,其中一开0~198.81m井段漏失5次,漏失钻井液138m3。除井漏复杂外,无大小事故发生。
一开采用高粘度膨润土浆钻进,保持较高的粘切力争快速钻穿漏层,井漏严重时,配制堵漏剂堵漏。一开钻井液性能:密度1.07~1.10g/cm3,粘度80s~滴流。二开预留一开钻井液25m3,加入聚合物胶液对基浆进行处理后第二次开钻,钻井过程中钻井液保持聚合物HT-201、FA-367的含量,以抑制泥岩的水化膨胀,配以降滤失剂SDX-1、SD-17W控制钻井液的滤失量,钻进到井深263.00m钻井液中开始混入20%~30%的柴油,转化钻井液体系为水包油乳化钻井液,以降低钻井液密度,减小漏失程度,保护低压低渗油气层,减小滤液对产层的污染,同时为下步定向造斜打下井眼基础。钻进中加强钻井液性能维护,造斜井段568.03~837.01m,井深1000m后,加入LFT-70沥青粉,以保持井壁稳定,减小磨阻,保证井下安全。钻进中及时发现漏失,及时处理,二开井段共发生漏失4次,共漏失150m3。
S5-01-3井与邻井S5-1井情况对比见表2。对比表2可以看出,采用了水包油乳化钻井液体系完成的S5-01-3井,不仅钻井周期大大缩短,漏失量大大减少,井径扩大率小,而且由于油气层保护好,原油日产量高于邻井23.07%。
表2 S5-01-3井与邻井S5-1井部分指标对比
对比井 | 完钻井深 /m | 钻井周期 /d | 钻井液密度ρ /g·cm-3 | 井径扩大率 /% | 钻井漏失量 /m3 | 日产原油 /t |
S5-01-3 | 1375 | 12.01 | 1.00~1.02 | 9.25 | 288 | 3.2 |
S5-1 | 1175 | 23.11 | 1.10~1.17 | 12.41 | 854 | 2.6 |
4.2 S4-2-2井(直井)
S4-2-2井完钻井深1320m,油气层位置425.00~1080.00m。地质提示施工区块目前压力系数0.6~0.8,施工区块破裂压力19MPa,而根据实钻漏失计算地层套管鞋破裂压力只有11.98MPa(钻井液密度1.05g/cm3)。该井2001年5月28日6:00一开,φ311.2mm钻头钻进56.19m,φ244.5mm表层套管下深56.19m,水泥返出地面。同年8月29日8:00用φ215.9mm钻头二开,完钻井深1320m,钻井周期8.354d,完井周期12.917d,平均机械钻速13.14m/h,井身质量和固井质量合格。钻井施工中共发生漏失10次,共漏失钻井液295m3,其中一开0~56.19m井段漏失2次,漏失钻井液110m3,除井漏外无其它大小事故发生。
一开采用高粘度膨润土浆加聚合物钻进,开钻后即有渗漏发生,加入随钻堵漏剂进行抢钻,钻至井深37.20m钻井液只进不出,堵漏成功后钻井液中混入高强堵漏剂钻完一开56.19m井深。一开钻井液性能:密度1.09~1.12g/cm3,粘度95s~滴流。二开预留一开钻井液30m3,加入聚合物胶液对基浆进行处理后第二次开钻。二开开始漏失就很严重,考虑到水包油钻井液成本比较高,我们在第7次漏失堵漏成功后于井深328.00m(预计油气层位置在井深428m)把钻井液转换为水包油乳化钻井液体系,漏失情况明显减小。钻井过程中注意维护处理钻井液,加强坐岗监测,以便及时发现漏失,果断处理。钻井液转换成水包油乳化钻井液体系后共发生漏失3次,漏失钻井液只有60m3。S4-2-2井与邻井S4-2井指标对比见表3。
表3 S4-2-2井与邻井S4-2井指标对比
对比井 | 完钻时间 | 完钻井深 /m | 钻井周期 /d | 钻井液密度ρ /g·cm-3 | 井径扩大率 /% | 钻井漏失量 /m3 | 日产原油 /t |
S4-2-2 | 2001.6.5 | 1320 | 8.35 | 1.0~1.05 | 4.35 | 295 | 4.8 |
S4-2 | 1997.7.17 | 1130 | 25.71 | 1.11~1.14 | 8.16 | 1838 | 2.3 |
对比表3可以看出,采用了水包油乳化钻井液体系完成的S4-2-2井,不仅钻井周期大大缩短,漏失量大大减少,井径扩大率小,而且由于油气层保护好,原油日产量高于邻井一倍多。
4.3 完成井技术指标分析
花土沟油田2001年应用水包油乳化钻井液完成井取得的技术指标见表4。
表4 花土沟油田应用水包油钻井液完成井技术指标
井 号 | 井深 /m | 钻井周期 /d | 机械钻速 /m·h-1 | 井径扩大率 /% | 电测一次成功率 /% | 复杂或事故 |
S2-6(斜) | 1195 | 6.25 | 15.87 | 6.39 | 100 | 无 |
S5-01-3(斜) | 1375 | 12.01 | 16.07 | 9.25 | 100 | 井漏9次共288 m3 |
S7-6(斜) | 1129 | 6.23 | 16.19 | 5.51 | 100 | 无 |
S3-02-3(斜) | 1228 | 7.08 | 15.68 | 5.23 | 100 | 无 |
S1-3(斜) | 1225 | 8.02 | 12.32 | 3.39 | 100 | 无 |
N1-6(斜) | 1217 | 7.02 | 13.50 | 4.62 | 100 | 无 |
S7-5(斜) | 1372 | 10.19 | 11.68 | 7.54 | 100 | 无 |
N11-1(斜) | 1267 | 10.52 | 12.82 | 6.16 | 通井 | 无 |
N1-7(斜) | 1233 | 6.62 | 18.40 | 3.61 | 100 | 无 |
S6-17-4 | 1420 | 9.67 | 11.40 | 3.10 | 100 | 井漏1次88 m3 |
S4-2-2 | 1320 | 8.01 | 13.14 | 4.35 | 100 | 井漏10次共295 m3 |
N9-1-4 | 1460 | 7.25 | 16.85 | 7.25 | 100 | 无 |
钻井三公司在花土沟油田历年完成井技术指标对比见表5。
表5 钻井三公司在花土沟油田历年完成井技术指标对比
年 度 | 完成井 /口 | 平均井深 /m | 平均钻井周期 /d | 平均机械钻速 /m·h-1 | 平均井径扩大率 /% | 电测一次成功率 /% | 事故 /次 |
1997 | 11 | 1184 | 10.96 | 9.46 | 6.17 | 81.81 | 6 |
1998 | 7 | 1080 | 9.69 | 12.68 | 7.32 | 85.71 | 3 |
1999 | 10 | 1134 | 8.51 | 11.71 | 8.64 | 80.00 | 2 |
2000 | 7 | 1296 | 13.71 | 9.11 | 6.24 | 85.71 | 1 |
2001 | 12 | 1320 | 8.27 | 14.35 | 5.57 | 91.66 | 0 |
从表4、表5可以看出,2001年采用水包油乳化钻井液完成的井创出了平均钻井周期最短、平均机械钻速最高、平均井径扩大率最小和事故发生率为零的花土沟油田记录。
5 结 论
(1)水包油乳化钻井液技术在青海油田首次应用获得了成功,钻井实践证明,应用水包油乳化钻井液技术实用性强,安全可靠。
(2)应用水包油乳化钻井液在花土沟区块创出了完成井平均机械钻速14.35m/h、平均钻井周期8.27d、平均井径扩大率5.57%、事故发生率为零的高指标。
(3)该项技术保护油气层能力强,钻井液密度低对减少井漏效果良好,很适用于老油区低压地层区块应用。
(4)钻井液性能便于维护,具有推广价值。