水包油乳化钻井液的应用

2006-11-20 05:51:00

    

    摘要 花土沟油田位于柴达木盆地西部南区,地质情况复杂。主要表现为地层压力系数低,浅部地层疏松,断层、裂缝发育,油气层分布浅、多、薄、散,钻井过程中漏失严重等。通过在该区块12口井首次采用水包油乳化钻井液技术,将钻井液密度由原来的1.101.17g/cm3降至0.951.05g/cm3,成功地解决了漏失问题。同时最大限度地提高了机械钻速,缩短了钻井和完井周期,缩短了钻井液、完井液对油气层的浸泡时间,进而达到了保护油气层、提高采收率的目的。

    主题词 钻井液 水包油钻井液 乳化钻井液 应用 青海油田

    作者简介 施建国,1989年毕业于江汉石油学院钻井工程专业,一直从事钻井生产技术与管理工作,副总工程师,高级工程师。

    花土沟油田是青海油田开发的主要区块之一。该区块地层压力系数很低,原始地层压力系数只有0.60.8。浅部地层疏松,断层、裂缝发育,油气层分布浅、多、薄、散,钻井时漏失严重,普通聚合物钻井液密度很难降到1.10g/cm3以下,并对油层有不同程度地污染,使得随钻录井有较好的显示,但后期采油时并不理想。针对以上问题,为了保护油气层,提高采收率,同时最大限度地提高机械钻速,缩短钻井周期和完井周期,缩短钻井液、完井液对油气层的浸泡时间,减少钻井中的漏失,我们在青海油田花土沟区块12口井采用了水包油乳化钻井液技术,钻井液密度由原来的1.101.17g/cm3控制到0.951.05g/cm3,减少了卡钻等井下复杂事故,成功地解决了漏失和低产问题。

    1 花土沟区块地质特点

    花土沟油田位于柴达木盆地西部南区,在茫崖拗陷狮子沟——油砂山背斜构造带的狮子沟构造主高点——花土沟高点,为目前国内海拔最高、条件最为艰苦、自然环境最差的老油田。储层具有薄、多、散、杂、非均质程度高的特征,埋藏浅,分布井段长(2501700m),主要分布在下油砂山组和上干柴沟组上部。油层横向分布特点是高点部位多,边缘部位少,共有494个油砂体,小油砂体占多数,整个含油井段分为3套层系(三个油层系)、27个油层组、94个小层、206个单层。储层岩石平均孔隙度为18%22%,渗透率(22110)×10-3μm2

    钻井过程中井斜、井漏、卡钻比较严重,仅1997年中原石油勘探局钻井三公司在花土沟油田先期完成的6口井就有5口井卡了钻,其它公司在此施工的井复杂事故发生率也一直居高不下。漏失严重的S4-2井漏失量高达1838m3。由于花土沟油田地层压力系数较低(地质提供的原始地层压力系数为0.60.8),油气层埋藏浅,为了保护油气层,提高采收率,同时最大限度地减小钻井中的漏失、卡钻等复杂,缩短钻井液、完井液对油气层的浸泡时间,经请示甲方,并在征得甲方认可增加这部分成本的情况下,我们采用了水包油乳化钻井液技术,使钻井液密度由原来的1.101.17g/cm3控制到0.951.05g/cm3,成功地解决了漏失和低产问题。

    2 水包油乳化钻井液的特点

    1)水包油乳化钻井液密度可控制在1.05g/cm3以下,相对于泡沫钻井液、充气钻井液的成本要低,对现有钻井设备无需更改。

    2)可预防和减少井漏的发生。

    3)可减小井底压差,改善钻井液的流变性,进而提高机械钻速。

    4)泥饼质量好,且具有良好的润滑性能,可减小钻具摩阻,从而减少压差卡钻的机率,减少井下复杂事故的发生,对于定向井尤其适用。

    5)钻井液配方简单,性能易于维护处理,常规性能和流变性能易于调节。

    6)保护低压低渗油气层,可提高采收率。

    3 水包油乳化钻井液技术要求

    1)水包油乳化钻井液的转换,选择在进入油气层前100m左右或根据井下情况决定。

    2)钻井液含油饱和度控制在20%30%,钻井液密度控制在0.951.05g/cm3

    3)进入油气层前,以聚合物钻井液为基浆,以柴油为油相,选用ABS作为乳化剂。柴油含量为20%30%,ABS加量0.5%。充分乳化均匀,性能达到ρ 0.951.05g/cm3FV 3540sFL5mLpH 89Gel0.51/310PaPV 1015mPa·sYP 310Pa,膨润土含量3035g/L

    4)加入柴油前必须将基浆性能调整好,认真做好小型试验,严防因钻井液性能达不到要求而造成井下复杂,甚至引起卡钻等钻井事故的发生。

    5)保持HT-201FA-367LFT-70等抑制处理剂加量,解决地层泥岩吸水膨胀问题,保持井壁稳定。

    6)加强固控设备的使用率,振动筛选80目以上筛布,振动筛、除砂器、离心机使用率均力求达到100%

    4 现场应用

    水包油乳化钻井液在花土沟油田12口井中得到成功应用(为定向井),其中7口井的钻井液性能见表1

    1 花土沟油田部分井水包油乳化钻井液性能

    

    井段

    /m

    ρ

    /g·cm-3

FV

    /s

FL

    /mL

Gel

    /Pa/Pa

PV

    /mPa·s

YP

    /Pa

    pH

    N9-1-4

    8101460

    1.011.05

    4145

    4.55

    1/4.56

    1112

    4.56.5

    8

    S6-17-4

    3951420

    0.991.05

    3855

    4.45

    0.51/2.54.5

    1418

    59

    8

    S4-2-2

    3281320

    1.011.05

    3640

    4.55

    0.51/44.5

    911

    46.5

    8

    S3-02-3(斜)

    6461228

    0.981.05

    4145

    4.5

    1/45

    1011

    46.5

    8

    S7-6(斜)

    5101129

    1.01.05

    3944

    4.55

    1/4.55

    1112

    5.57

    8

    S5-01-3(斜)

    2631375

    1.011.05

    3844

    5

    1/4.55.5

    1112

    44.5

    8

    S1-3(斜)

    3961225

    1.01.05

    3949

    44.8

    23/57

    1013

    68

    8

    4.1 S5-01-3斜井(定向井)

    S5-01-3斜井完钻井深1375m,实钻最大井斜16o,井底水平位移275.45m。油气层位置625.001291.00m。地质提示施工区块当前压力系数0.60.8。该井200182320:00一开,φ311.2mm钻头钻进198.81mφ244.5mm表层套管下深198.81m,水泥返出地面。同年82616:00φ215.9mm钻头二开,完钻井深1375m,钻井周期12.646d,建井周期17.625d,平均机械钻速16.07 m/h,井身质量和固井质量合格。钻井施工中共发生漏失9次,共漏失钻井液288m3,其中一开0198.81m井段漏失5次,漏失钻井液138m3。除井漏复杂外,无大小事故发生。

    一开采用高粘度膨润土浆钻进,保持较高的粘切力争快速钻穿漏层,井漏严重时,配制堵漏剂堵漏。一开钻井液性能:密度1.071.10g/cm3,粘度80s~滴流。二开预留一开钻井液25m3,加入聚合物胶液对基浆进行处理后第二次开钻,钻井过程中钻井液保持聚合物HT-201FA-367的含量,以抑制泥岩的水化膨胀,配以降滤失剂SDX-1SD-17W控制钻井液的滤失量,钻进到井深263.00m钻井液中开始混入20%30%的柴油,转化钻井液体系为水包油乳化钻井液,以降低钻井液密度,减小漏失程度,保护低压低渗油气层,减小滤液对产层的污染,同时为下步定向造斜打下井眼基础。钻进中加强钻井液性能维护,造斜井段568.03837.01m,井深1000m后,加入LFT-70沥青粉,以保持井壁稳定,减小磨阻,保证井下安全。钻进中及时发现漏失,及时处理,二开井段共发生漏失4次,共漏失150m3

    S5-01-3井与邻井S5-1井情况对比见表2。对比表2可以看出,采用了水包油乳化钻井液体系完成的S5-01-3井,不仅钻井周期大大缩短,漏失量大大减少,井径扩大率小,而且由于油气层保护好,原油日产量高于邻井23.07%

    2 S5-01-3井与邻井S5-1井部分指标对比

    

    对比井

    完钻井深

    /m

    钻井周期

    /d

    钻井液密度ρ

    /g·cm-3

    井径扩大率

    /%

    钻井漏失量

    /m3

    日产原油

    /t

    S5-01-3

    1375

    12.01

    1.001.02

    9.25

    288

    3.2

    S5-1

    1175

    23.11

    1.101.17

    12.41

    854

    2.6

    4.2 S4-2-2井(直井)

    S4-2-2井完钻井深1320m,油气层位置425.001080.00m。地质提示施工区块目前压力系数0.60.8,施工区块破裂压力19MPa,而根据实钻漏失计算地层套管鞋破裂压力只有11.98MPa(钻井液密度1.05g/cm3)。该井20015286:00一开,φ311.2mm钻头钻进56.19mφ244.5mm表层套管下深56.19m,水泥返出地面。同年8298:00φ215.9mm钻头二开,完钻井深1320m,钻井周期8.354d,完井周期12.917d,平均机械钻速13.14m/h,井身质量和固井质量合格。钻井施工中共发生漏失10次,共漏失钻井液295m3,其中一开056.19m井段漏失2次,漏失钻井液110m3,除井漏外无其它大小事故发生。

    一开采用高粘度膨润土浆加聚合物钻进,开钻后即有渗漏发生,加入随钻堵漏剂进行抢钻,钻至井深37.20m钻井液只进不出,堵漏成功后钻井液中混入高强堵漏剂钻完一开56.19m井深。一开钻井液性能:密度1.091.12g/cm3,粘度95s~滴流。二开预留一开钻井液30m3,加入聚合物胶液对基浆进行处理后第二次开钻。二开开始漏失就很严重,考虑到水包油钻井液成本比较高,我们在第7次漏失堵漏成功后于井深328.00m(预计油气层位置在井深428m)把钻井液转换为水包油乳化钻井液体系,漏失情况明显减小。钻井过程中注意维护处理钻井液,加强坐岗监测,以便及时发现漏失,果断处理。钻井液转换成水包油乳化钻井液体系后共发生漏失3次,漏失钻井液只有60m3S4-2-2井与邻井S4-2井指标对比见表3

    3 S4-2-2井与邻井S4-2井指标对比

    

    对比井

    完钻时间

    完钻井深

    /m

    钻井周期

    /d

    钻井液密度ρ

    /g·cm-3

    井径扩大率

    /%

    钻井漏失量

    /m3

    日产原油

    /t

    S4-2-2

    2001.6.5

    1320

    8.35

    1.01.05

    4.35

    295

    4.8

    S4-2

    1997.7.17

    1130

    25.71

    1.111.14

    8.16

    1838

    2.3

    对比表3可以看出,采用了水包油乳化钻井液体系完成的S4-2-2井,不仅钻井周期大大缩短,漏失量大大减少,井径扩大率小,而且由于油气层保护好,原油日产量高于邻井一倍多。

    4.3 完成井技术指标分析

    花土沟油田2001年应用水包油乳化钻井液完成井取得的技术指标见表4

    4 花土沟油田应用水包油钻井液完成井技术指标

    

    

    井深

    /m

    钻井周期

    /d

    机械钻速

    /m·h-1

    井径扩大率

    /%

    电测一次成功率

    /%

    复杂或事故

    S2-6(斜)

    1195

    6.25

    15.87

    6.39

    100

    

    S5-01-3(斜)

    1375

    12.01

    16.07

    9.25

    100

    井漏9次共288 m3

    S7-6(斜)

    1129

    6.23

    16.19

    5.51

    100

    

    S3-02-3(斜)

    1228

    7.08

    15.68

    5.23

    100

    

    S1-3(斜)

    1225

    8.02

    12.32

    3.39

    100

    

    N1-6(斜)

    1217

    7.02

    13.50

    4.62

    100

    

    S7-5(斜)

    1372

    10.19

    11.68

    7.54

    100

    

    N11-1(斜)

    1267

    10.52

    12.82

    6.16

    通井

    

    N1-7(斜)

    1233

    6.62

    18.40

    3.61

    100

    

    S6-17-4

    1420

    9.67

    11.40

    3.10

    100

    井漏188 m3

    S4-2-2

    1320

    8.01

    13.14

    4.35

    100

    井漏10次共295 m3

    N9-1-4

    1460

    7.25

    16.85

    7.25

    100

    

    钻井三公司在花土沟油田历年完成井技术指标对比见表5

    5 钻井三公司在花土沟油田历年完成井技术指标对比

    

    

    完成井

    /

    平均井深

    /m

    平均钻井周期

    /d

    平均机械钻速

    /m·h-1

    平均井径扩大率

    /%

    电测一次成功率

    /%

    事故

    /

    1997

    11

    1184

    10.96

    9.46

    6.17

    81.81

    6

    1998

    7

    1080

    9.69

    12.68

    7.32

    85.71

    3

    1999

    10

    1134

    8.51

    11.71

    8.64

    80.00

    2

    2000

    7

    1296

    13.71

    9.11

    6.24

    85.71

    1

    2001

    12

    1320

    8.27

    14.35

    5.57

    91.66

    0

    从表4、表5可以看出,2001年采用水包油乳化钻井液完成的井创出了平均钻井周期最短、平均机械钻速最高、平均井径扩大率最小和事故发生率为零的花土沟油田记录。

    5

    1)水包油乳化钻井液技术在青海油田首次应用获得了成功,钻井实践证明,应用水包油乳化钻井液技术实用性强,安全可靠。

    2)应用水包油乳化钻井液在花土沟区块创出了完成井平均机械钻速14.35m/h、平均钻井周期8.27d、平均井径扩大率5.57%、事故发生率为零的高指标。

    3)该项技术保护油气层能力强,钻井液密度低对减少井漏效果良好,很适用于老油区低压地层区块应用。

    4)钻井液性能便于维护,具有推广价值。

    

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