曙光油田1975年投入开发,先后勘探开发了元古界潜山、沙四段杜家台、沙三段大凌河、莲花、热河台,沙一二兴隆台、绕阳河等油层,由于油层发育及开发过程中的一些工艺技术、固井质量、套管质量、井下事故等问题,造成多年以来因套坏、落物等问题无法恢复井逐年增多。侧钻可有效的盘活地下资源、挖掘油藏潜力。
侧钻既是在原井眼的基础上,封堵原生产层位及套管损坏位置,在一定位置进行开窗,重新钻井达到目的层,挖掘油层潜力。该技术可有效的利用井况不佳的生产井,达到充分利用油层潜力的目的。多年以来,曙光油田一直将这一技术应用在生产井挖潜上,但由于受原井套管内径控制,侧钻后井眼通常较小,尾管及井径之间的环行空间相对较小、影响固井水泥充填,相应固井质量普遍较差,因而影响了侧钻井效果。从固井质量检查图中可以看出,有90%的井侧钻后固井质量不够合格。特别是出砂区块,固井质量不合格将直接影响侧钻效果,导致侧钻后不出、出砂等问题。统计1999年-2000年侧钻井平均年增油量仅300t左右,有的井增油量还不到100t。
针对目前曙光油田侧钻挖潜中存在的问题,从盘活资产,挖掘油层潜力的角度出发,在精细地质论证的基础上,规范设计,并引进利用偏心扩眼技术,确保侧钻后固井质量,从而提高老井侧钻效果。
偏心扩孔技术既是运用由单翼优质钢材制成表面镶有硬质合金块的偏心钻头或扩眼钻头对侧钻后井眼进行扩径处理,尽可能的扩大侧钻井井径,增大尾管和井壁的环空,保证固井厚度,从而使固井质量得到大幅度提高,2001年在曙光油田引进并推广应用后,使曙光油田侧钻井效果得到了大幅度提高,截止2001年12月份共实施侧钻挖潜28井次,获得了增产原油1.8786万吨,平均单井增产原油670吨,效果显著。该技术在老区侧钻挖潜中具有明显的推广价值,特别是在小套管侧钻挖潜中,效果尤为突出。