E-805换热器结晶一直制约着乙腈装置的生产,是能源消耗的一只“猛虎”。换热器产生结晶时,必须切断进料、蒸汽,对干燥塔作停工处理,同时必须用蒸汽吹扫E-805换热器的管程结晶,处理时间在36小时左右,影响产品的产量和质量。大庆炼化公司乙腈车间技术组通过对干燥塔温度、压力、流量指标的综合分析判断,实施了E805换热器冷冻盐水改走副线,换热器结晶自行溶化的技改方案,不仅节约了蒸汽量,也大大提高了产品收率,每年还可减少非计划停工10次。完成了E805换热器结晶暖化处理项目,使产品收率提高了4-5个百分点。干燥塔排气冷凝器E805冷却介质为冷冻盐水,为防止管束结晶,需经常手动调节冷冻盐水给水DN80阀门,冷冻盐水流量不容易精准控制。车间技术人员还对E805换热器结晶隐患进行技术攻关,在E805干燥塔冷凝器的壳程介质盐水给水阀处安装了两个DN25小阀门,精确调节E805冷冻盐水流量,巧妙解除了换热器结晶隐患,提高了乙腈产品的精馏效果。